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目录:行业新闻发布时间:2024-05-23 09:54:13点击率:
近几年,随着环保整治的力度越来越大,有机废气排放标准的不断提高,环保整治提升工作的大力推行,化工、医药以及汽车喷漆行业对有机废气的处理投入不断增大。由于医药行业尾气成分复杂选用设备困难,而蓄热式氧化炉(RTO)对尾气成分适应性强,能够有效地处理VOC以及废气异味,总体净化效率高,用三塔式RTO炉进行净化处理,净化效率通常可达98%以上,能达到废气排放标准,因而得到了广泛使用。
但由于各种缺陷原因造成系统运行不稳定,存在安全隐患,而且设备维护成本高。为此如何提高RTO废气处理系统运行的稳定性,降低设备维护成本,是每个选用RTO废气处理系统企业必须要面对的问题。作者根据十多年从事的RTO废气处理系统设计、使用、改造的经验,总结出存在的问题以及相应的解决方案。
1、系统主要存在的问题
RTO废气处理系统是一项系统工程,必须从整体考虑,从头到尾一起设计,才能得到总体效果,如果一个环节出现问题,就会影响系统运行的稳定性。而企业都是逐步发展起来的,工艺设计只局限于当时的标准,随着时间的推移,标准的提高,系统的问题逐渐显露出来。
(1)废气采集系统的不合理
系统进气预处理不充分,废气进气不分类,如卤素废气企业早期未作处理,无机酸尾气处理不彻底,直接进入RTO。大量的酸气造成焚烧炉设备的腐蚀及配套设施的腐蚀,还造成焚烧后烟囱冒白烟现象。废气焚烧后生成的强酸对RTO焚烧炉会造成比较严重的腐蚀。废气中的有机物焚烧后产生的有机盐冷却后的结晶体,残留在RTO蓄热室底部及排烟管道的管壁上,当废气切换时,还未处理的废气中的水汽、部分有机物(如甲醇等)被有机盐结晶体吸附,在下次排烟时该有机物被烟气带出,积存RTO蓄热室的底部,是造成RTO去除率下降、火灾隐患的原因,影响设备正常运行。燃烧产生的二噁英,导致尾气排放达不到要求。
(2)有机废气浓度及氧含量缺少有效控制
真空系统冷凝不充分,真空排气未经冷凝处理,大量有机气体排出,各车间支管没有相应控制措施,直接进入废气总管。有机废气浓度偏高,造成炉内温度超高,引起RTO炉膛高温报警,当有机废气浓度超过爆炸极限时,废气直接从RTO旁路排空,高浓度废气与高温尾气混合造成爆炸事故,爆炸导致进气管道着火或管道爆炸等事故,曾有发生。另一方面,有机废气中氧含量缺少有效控制,特别是一些老车间,有机溶剂未经氮气保护,直接进入到废气系统,造成有机废气氧含量高,气体爆炸的风险增加,降低了系统运行的稳定性。进气量不稳定,忽大忽小,也是导致运行不稳定的因素。
(3)系统选材欠合理
如燃烧尾气出口管道选用了不锈钢304材质,导致腐蚀穿孔,而影响运行。烟囱、洗涤塔选用了PP材质,导致老化,后处理急冷碱洗塔选用了玻璃钢,引起碱对玻璃钢的腐蚀。切换阀门、反吹阀门采用304不锈钢材质,导致腐蚀泄漏而影响运行,增加了维护成本。
(4)安全装置不足
因安全装置不足,安全事故也有发生,某企业废气总管采用非金属材质,引起静电积聚,导致起火、爆炸事故。有些企业主管不设防爆片、阻火器等,对主管安全性缺少保障。LEL保护装置缺失或安装距离不足达不到效果,存在安全隐患。
2、采取的改进措施
(1)废气采集系统的改进
针对各种腐蚀性气体进入RTO造成设备腐蚀的问题,我们首先对车间废气进行分类:根据车间废气的成分,把它分成有机废气,无机废气及卤素废气三类。各车间废气管相应改造成三根废气总管,对三种废气进行三种不同的处理方式,把不宜进入RTO系统处理的废气分离出去,只留有机废气进入RTO处理系统。并对有机废气的浓度降低进行有效处理。取得了很好的效果,设备维修次数减少,运行稳定性提高。
卤素废气各产气点经深冷后,统一进入卤素废气总管,终进入活性炭或树脂的卤素废气处理装置,处理后溶剂回收,气体达标排放,不进入RTO系统。这样就避免了因卤素废气燃烧后产生强酸对设备的腐蚀,以及避免产生二噁英。
无机废气各产气点